本案例是一个干式喷房漆雾过滤的实际应用.
工况参数:
喷房风量:18000m3/h
用漆量:100kg/天
油漆类型:溶剂型高固含量油漆
手工喷漆着漆率:30%
过喷漆量:70kg/天
岱创过滤根据客户的要求设计了一套环保节能的干式漆雾过滤方案,漆雾过滤效率达到99%以上,保证了喷房的洁净度和风平衡,减少了漆雾过滤器的更换频率,并且后续喷漆废气净化不用再额外使用其它漆雾过滤方式,实现VOC废气排放达标。
1. 喷房改造前的漆雾过滤处理流程如下图:
2.客户面临的问题:
问题1: 原末端一道活性炭堵塞太快,吸附效率低,VOC排放不达标。
问题2:原漆雾系统,经过2道F5过滤后,每8小时更换一次,滤材更换太频繁,第二日上午室体内气压程负压状态,但下午F5出现严重堵塞情况,喷房内风阻变大,室体内充满漆雾。
3. 现场分析:
1) 迷宫式干式漆雾过滤器没有精度可言,只能挡住部分大漆雾。微小漆雾的过滤依靠2层F5的过滤棉,而F5过滤棉的溶尘量很低,漆雾短时就穿透F5滤棉进入末端一道活性炭,影响了活性碳的吸附功能,导致喷漆废气排放不达标。
2)喷漆作业产生的漆雾量较大,普通F5过滤棉容污量有限、堵塞快,无法保持喷漆房的风量平衡。
4.岱创漆雾处理方案:
高固溶剂性涂料的漆雾颗粒较小多数在10um左右,迷宫式纸箱过滤器对小颗粒的捕捉效率较低,岱创建议采用一级DPA干式漆雾过滤器(过滤效率可达99.8%),二级采用F5中效空气过滤器,同时拦截其它类型的微小杂质。结合现场的情况,本次改造直接利用了现场原来安装金属迷宫过滤器的框架。
5.岱创干式漆雾过滤方案的效果:
经过改造后的喷房安装了12只岱创的DPA干式漆雾过滤器,客户实现了每20天更换一次过滤器的愿望,喷房的废气经过DPA漆雾过滤器后,末端再使用活性碳吸附过滤,实现了VOC达标要求。
岱创的专业技术人员对本次改造进行了持续的跟进,对现场更换下来的漆雾过滤器进行了称重,在本案例中每个漆雾过滤器的漆雾捕捉重量达到 了13KG。
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